
![]() |
既に計算上は十分な強度を持った強化ATを組んで おりましたが、それでもこれまでとは比較にならない 爆発的なトルクとパワーがかかる為、更なるマージンを 取るべく、再強化に出していたATが戻ってきました。 強度は実にノーマルの2倍。これまでの強化ATと 比較しても2〜3割強度がUPしています。 以前組んだ時のWPCによる強化に新たな強化技術、 「錫ショット」を採用。またプレートの枚数を増やし、 強度をUPさせています。ベルハウジングはルネッサの NA用。トルクコンバータはルネッサGTのパーツを 中身を強化してそれぞれ新たに使用しております。 |
![]() |
SR22と強化ATを合体させた状態です。 多くの問題点と苦難を乗り越えて遂に搭載される エンジンの全貌がほぼ仕上がりました。 SR20の分解からここに至るまで実に1ヶ月半。 特に組立工程に入ってからの苦労は並大抵のもの ではなく、通常ならエンジン内部の組立から3日も あればエンジンがかかる状態まで持っていける ところを3週間要しました。 |
![]() |
あらかじめ配線を作成し、搭載後に接続を行える 状態にしておきます。メインハーネスはプレの ものを使いましたが、半数以上の機能はそのまま 使えませんので、このように新規に作成したり、 敢えて殺してしまって別途に引きなおすなど、 実態にあった配線に組み直しを行いました。 いよいよこの配線作業の事前準備終了をもって エンジンをプレに載せる訳ですが、このエンジンに 火が入るまでには多くの作業が残されています。 |
![]() |
見事U30のボンネットに収まったNEWエンジン、 SR22DETです。センターメンバーを取付けて おらず、写真は左右のエンジンマウントで吊るして いる状態ですが、センターメンバーも全く問題なく 取付できることを確認。 ここまでの道程が大変長いものがありましたが、 載ってしまえば後は火が入るまで時間の問題。 KA24を降ろして後に引けなくなった状態で ここまで持っていけるかが、今回の換装の中で最も 大きな問題でしたので。 |
![]() |
ボンネットにようやく搭載されたエンジンです。 まだラジエータがついておりませんし、各種配管や 配線の車本体への接続作業が未着手の状態ですので、 まだやる事は多いですが、とにかく載るかどうかが 最大の難関でしたからこれをクリアしたことで、 作業的にこれで3/4が終わったと思ってよいと 思います。この角度からだと判りづらいのですが ヘッドの位置が恐ろしく下になりました。 ラジエータ搭載後に実測しないとわかりませんが、 5センチは少なくとも重心が下がったようです。 低重心化の正に狙い通りの結果になりました。 |
![]() |
エンジン換装の際に外したドライブシャフトです。 オーバーホールも兼ねている今回、14万キロ走行に よってだいぶ傷みが進行しているであろうシャフト ブーツを丁度よい機会でしたので交換しました。 古いブーツは裂けやヒビもありませんでしたが、 ブーツ内部に水が溜まっていました。 (これはある程度は防ぎようがないそうです) ドライブシャフトも強化するかどうか悩みましたが、 ドライブシャフトの強化は全体には行えず、応力が かかる部位限定の強化となるので、これはそのまま。 ゼロヨンのように急激に力が加わるような乗り方を しなければ大丈夫だそうです。 |
![]() |
ドライブシャフトの接合部です。 ここが全くズレが無く、スムーズに動かなければ いくらエンジンが載っても車としてまともに走れない ので最後の最後まで不安だった部分ですが、 呆気ないぐらいスムーズに収まり、稼動状況も極めて 良好でした。これでエンジンから動力を伝える機能の 内、最も基本の機械的な部分はオールクリアです。 |
![]() |
燃料をインジェクター内に送り込むレギュレータです。 オイルポンプの大容量化により、燃圧が純正だと 脈動してしまい、ポンプの効果が半減してしまう為、 オイルポンプと同じメーカー、SARDの専用設計 されたレギュレータに交換。燃圧を細かく調整できる 機能が付加されており、燃圧を確認しながら圧を 微調整することが可能です。細かい調整はdefiの 燃圧計やV−Proのデータを見ながらになります。 |
![]() |
ターボには必然的にこういうクーリングパーツが 必要になる訳で、インタークーラーが新たに フロントのオイル&ATFクーラーの前に取り付け されました。パーツはトラストのインプレッサ前期 (GC8)のインタークーラーを流用。 「これ見よがしになるバンパーカットは避けて欲しい」 と言う私の要望にピッタリここに入る大きさのものを 何種類か探してベストのものを使用しているので、 縦・横・奥行きも含めてジャストサイズ。 下部ダクト全体とほぼ同じ大きさという事もあって 冷やすにはこの上ない収まり具合です。 |
![]() |
エンジン換装に伴ってオイルとATFの配管も エンジン側の取付位置が変わったので、見直しを 余儀なくされました。SRはエンジン本体の左側、 ヘッドとブロックの間と言った辺りに純正なら本来、 オイルエレメントのブロックがあるのですが、 移動式のクーラーを装着すると、ここからサーモ スタットが内蔵されたブロックまで配管を通して やる必要があります。KA24の時は結構楽に 通せる構造だったのですが、SRだとボディとの クリアランスがギリギリ。よってこのように エンジンのブロックに沿うような配管になりました。 |
![]() |
これまた物理的な問題からプレ純正の冷却ファンが 取付できない為、新規導入された特殊な薄型ファン。 ご覧の通り、ファン本体をラジエータのコアに直結。 エンジン本体とラジエータの間に純正ファンが 物理的に収まらないようなクリアランスでも、 純正の半分から2/3の厚みで済む為、取付できる という優れものです。また純正より羽の枚数が多く、 回転速度が速い為、回った際の廃熱能力も純正より 大きく向上しています。能力が高い代わりに音が うるさめなのが欠点ではありますが。 |
![]() |
上から見た時のファンとエンジンのクリアランスは こんな感じです。エンジン換装により、多少取付け 位置が変わってしまったヒーターの配管もそうですが、 一番問題だったのが右側のファン。高い熱源の一つ、 タービンが結構ラジエータ側に出っ張っている上、 レイアウト上、この辺りを通すしかなかった インタークーラーの配管などが近くに通っており、 これより1.5倍は厚みがあるプレ純正のファンは これらと干渉してしまって収まりませんでした。 このように当初予定ではプレ用を流用する予定で あったものが、現物合せでダメになったパターンが 数多くありました。 |
![]() |
まだマフラーのフロントパイプ(蛇腹付き)が取付 されていなかったり、インタークーラーのパイプが 本取付されていなかったりしていますが、下からの レイアウトはほぼこんな状態です。 思ったよりすっきりして簡単にできそうに見えますが、 インタークーラーの配管はショップの社長の溶接を 駆使したお手製ですし、どの空間にどの配管を 通すかなど全て最初に青写真を描いて計算した上で 組んでますので、見た目と裏腹に苦労と工夫の跡が 随所に見られます。同じ作るなら美しく妥協のない 仕事をすると言う社長のポリシーが垣間見えます。 |
![]() |
エキマニから触媒までのフロントパイプを作る為の 部材一式です。現車合せですので、蛇腹やフランジ、 ストレートの長めのパイプに使いそうな角度のついた パイプを数種類と言う構成。ここからお得意の切った 貼ったで車に合わせたフロントパイプを作り上げて 行きます。 |
![]() |
取り寄せたパイプを何度か合わせては外しの作業を 繰り返して、「丁度このぐらいの角度がついた パイプがこのぐらい欲しい」と言うのが決まると、 チタンマフラーを作る際にお馴染みのカッターを 使って望ましい長さと角度のパイプを作ります。 一発で決まればそれに越したことはありませんが、 微妙に角度が合わずに隙間ができてしまうと、 排気モレしてしまうので、ピッタリ合うように 細かい補正を繰り返しながらの作業です。 |
![]() |
カットしたパイプを接合する部分に合わせて、 位置取りなどを確認しています。フロントのメンバーが 見えることからもわかる通り、この辺りはレイアウトが 非常に限られています。エンジン本体も最初の始動や 変速時には前後に動くので、その辺りを考慮しなければ なりませんし、何より最終的にはディフューザーで フロア下が覆われるので、ディフューザーと干渉しない 配慮をする必要があります。様々な要因を同時に満たす レイアウトを考える難しい作業です。 |
![]() |
位置が決まって必要なパイプが出来上がると、 いよいよ溶接によって最終仕上げ。 夏場で気温30度を越すただでさえ暑い中、 防護面をかぶってパイプの内部が真っ赤になるような 溶接作業を行っています。溶接によって無いパーツや ステーを作ることができなければ、エンジン換装は 不可能だったと言えるでしょう。 |
![]() |
完成したフロントパイプ(ワンオフ)です。 エンジンから振動や変速ショックが常時加わる場所に 付きますので、この部分に関しては軽量なチタンでは 強度の確保ができないので、敢えてステンレスを 使って強度を重視しています。 溶接作業直後の為、熱くて持てないので、エアーを 吹き込んで冷却とダスト清掃を行っています。 |
![]() |
フロントパイプの取付状態です。 必要なクリアランスのみ確保し、車の状態に合わせた ギリギリのレイアウトで作られています。 これより少しでも取付位置が下がってしまうと、 ディフューザーと干渉して大変なことになります。 フロントメンバーが並んで見えますが、高さ的には 一番出っ張っている蛇腹のフランジがメンバーと ほぼ同じ高さに作られています。 |
![]() |
HKSの<A/Fノックアンプ>と言われる空燃比 モニターとノッキングのモニターが一体化した センサーです。市販のヘッドホンを接続することで、 ノックセンサーからの信号を聞くことができたり、 空燃比が薄いと判定すると、自動的に補正をかけて V−ProのAI機能に学習させていく優れものです。 ターボ車はノッキングが発生するとエンジンに深刻な ダメージを受けてしまうので、ノーマルCPUで 対応できない状態になった車にはこういった監視用の センサー装備が必須です。 |
![]() |
エンジンヘッドの位置が下がったことにより、 KA24で導入できなかったエンジントルクダンパーを 新たに導入しました。またこれまでエンジンの変速等の 振動を強化エンジンマウントによって抑えてきましたが、 より効果的なパーツであるトルクダンパーを装着した ことにより廃止しました。 ダンパー本体は汎用品ですが、左右の固定するステーは 例によって設定が無いので、現車合せによるショップの 社長の自作。特にエンジン側のステーは様々な工夫が 凝らされており、L字型のステーを2枚継ぎ合わせて 溶接を行い、不足する剛性を縦に2枚、補強材を入れる ことによって100kgを超えるエンジンの振動を ガッチリ支えています。エンジン本体の接合部も強度を 重視したスタッド式ボルトにて3点止めしています。 |
![]() |
プレサージュGTターボついに完成! 構想&計画始動から実に3ヶ月。KA24を降ろし、 この完成状態まで持っていくまでに1ヶ月半を要した 大換装劇になりました。当初シャーシが同じという ことでかなり流用できるパーツがあるだろうと想定 して選んだこのエンジン。結果的にほとんど流用が できなかった上にルネッサNAのエンジンの方が まだ障害が少なかったと言うオチになりましたが、 こればかりはやってみなければわからなかったこと。 よくぞ載った&仕上がったと言うべきでしょう。 耐久性に関してはきっちりメンテナンスを行えば 折り紙つき。大事に使って行きたいと思います。 熱量が大幅に増えることを想定してあらかじめ ATF&オイルクーラーやラジエータの3層化を 図った上での導入でしたが、やはりNAと比較して 熱量が半端では無いため、今後はこちらを様子見 しながら不足する部分を追加補強していきます。 |
![]() |
フロントマスクはこんな風になりました。 バンパーのカットこそ「パッと見の概観はノーマル」 と言う主義に反するので全く行っていませんが、 インタークーラーもろ見えですので、見る人が見れば バレバレです。つや消しの黒に塗装して目立たなく する手もありましたが、パープリッシュシルバーの 塗装色と同化してしまって、このようにスポット的に 見ると目立つものの、大多数の人にはバンパーの 一部にしか見えない程度なのでそのままにしました。 |
![]() |
メーター周りもターボ化によって追加メーターや モニターが増えて様変わりしました。 新たに増えたメーターはダッシュボード上より、 Defi BFのターボと油温計(ATF用)。 メータ周りは右よりブーストコントローラ (HKS/EVC)、Pivot80φタコメーター、 A/Fノックアンプ(HKS/AFK)です。 タコメーターはエンジンが8,000まで回る為、 純正ではスケールが足りないので導入。 メーター類はそれぞれピークパワー時の値が 12時を指すようにセット。(一部は推定値) リンクディスプレイはこれまたサーキット等で 全開走行した際に確実にスケールが足りなくなる スピード計の役割を担います。 従来の4基+ディスプレイにメーター3基追加、 モニター2基追加と言うすごい状態になりました。 |
![]() |
全体の立ち姿はこんな状態になりました。 外見には例によって全く手をつけておりません。 フェンダーのステッカー類を一部更新したのみです。 ターボ化していることを前提で見てしまうと、 どうしてもフロントダクトのインタークーラーに 目が行くと思いますが、黙っていれば外見上は むしろこの程度。ここに目が行かない限り判らないと 思います。駐車中は運転席周りの追加メーター類の 多さで「あれっ?」と思う人はいるでしょうが。 平時は外観よりミニバンとは異質のエンジン音と、 タービンからの吹き返しのウェストゲート音が レスポンスの良さから頻繁に発生しておりますので、 こちらで正体がバレると言った感じです。 |
![]() |
たくみ@OBさんにご協力頂いて、1,000kmの 慣らしに出発する直前、アイドリング不調により不発。 アイドリングが安定しないため自走不可となり、 ローダーでショップへ緊急入庫となりました。 全てCPUの設定を1からセッティングしている為、 実際に走ってみないと判らない部分はあり得る話し でしたが、何とも幸先の悪いスタートとなりました。 原因はA/Fノックセンサー(空燃費の補正データを V−Proに送る装置)が送った異常な値がセット されて、アイドリングが維持できない状態になった為。 こうした問題点を一つ一つ洗い出して潰していく 作業が今後もまだ残されています。 |